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石灰石将进入稀缺时代 水泥行业价值需重估

1970-01-01
石灰石资源开采大幅收紧,水泥上游资源面临价值重估,资源储备丰富的龙头水泥企业边际优势提升,行业格局有望改善;此亦为龙头水泥企业骨料业务发展带来契机。 一直以来,中国的石灰石矿产开发面临着“乱,小,差”等诸多问题。而自2017年以来,全国各地国土资源部门开始加强对水泥用石灰岩资源与砂石资源等非金属矿产资源的环保整治,呈现出“集中开采、规模开采、绿色开采”的开采管理新思路。 事实上,过去的开采乱象源于“稀缺”的经济大环境与淡薄的环保意识。在生态文明建设意义日渐加强且“稀缺经济”变为“过剩经济”的今天,可以判断石灰石资源环保日趋严格的趋势是不可逆的。 由此过去被漠视的石灰石资源将正式进入稀缺时代,资源价值将面临重估。近年来砂石价格的中枢上移即是此趋势的侧面印证。 水泥是唯一从矿山资源、生产加工、运输港口码头,全产业链控制的且不受社会库存、不受国际定价影响的商品,我们认为港口码头及土地厂房资产也将迎来重估:海螺T型战略布局,20-30个长江中下游沿线的码头及在华东中南等地近1000万平方米的土地厂房也资源价格逐步凸显。 水泥大厂获得边际优势,从台湾经验看行业格局有望进一步优化:我国的部分大型水泥企业在过去的发展过程中已经积累了大量的大型石灰石矿山资源,并且在争夺收紧的新矿山开采权时,拥有资金、规模、技术、声誉等多种优势,因此将在资源价值重估中受益。 而对于许多依靠外购石灰石或小矿山的小水泥企业而言,未来的资源价值上升有可能带来致命危机。 从台湾90年代以来的经验来看,石灰石资源的收紧将促使行业集中度的提升,格局进一步改善。国内水泥有望由此迎来行业格局的进一步优化,促使水泥价格趋于平稳,龙头企业盈利能力将更强且更稳定。 水泥龙头企业的骨料业务拓展将同时迎来重要契机:在各地石灰石资源环保整治的过程中,砂石骨料资源的收紧同样是非常重要的一部分。 中国砂石骨料行业十分分散,在自然砂石(河砂)禁止乱采,机制砂矿山要求规模化开采的大环境下,砂石骨料行业将腾留出市场空间。 此时,大型水泥企业的资源优势,规模资金优势,交通优势与销售优势将再次展现,有望借机快速拓展骨料市场。 我国龙头水泥企业的骨料业务将迎来发展契机。事实上过去几年海螺等国内的龙头的水泥企业已经在着重发展骨料业务。 对标国际水泥龙头情况,我国的水泥龙头的骨料业务可预见有较大空间。 内容来源:建材互联
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土耳其水泥厂竣工剪彩

1970-01-01
2018年6月6日,由江苏鹏飞集团总承包土耳其水泥生产线竣工剪彩庆典在业主生产现场隆重举办。集团董事长、总经理王家安先生受邀出席活动,水泥厂项目顺利竣工投产。 剪彩仪式 土耳其领导与公司董事长亲切握手并对该项目予以高度赞扬        鹏飞集团承建的土耳其水泥熟料生产线于2016年10月正式签约。其时,董事长、总经理王家安先生带领项目团队亲自在现场勘探考察,定制设计施工方案。工程项目包括从石灰石破碎到水泥包装发运,涵盖工程设计、设备采购与供货、机电设备安装、调试、人员培训等。 土耳其水泥厂全貌 土耳其水泥厂生产的第一车水泥出库        忆往昔峥嵘岁月,看今朝喜讯频传。项目历时20个月,从冬到夏,从秋入春,经历几个季节的洗礼后终于圆满。今年5月底,项目一次性点火成功,顺利煅烧出熟料。在此之前,项目现场鹏飞职员,顶着严寒,冒着风雪,为了实现项目预期投产,努力奋战100天,用骄傲的成绩赢得业主极大的赞许。鹏飞人用坚持不懈,从一而终的决心在伟大的“一带一路”上又谱写出新的辉煌篇章。        近年来,鹏飞集团紧跟国家“一带一路”战略部署,深耕非洲、中东、东南亚、中亚等新兴市场,积极在“一带一路”、“互联互通”、“国际产能合作”中寻找机遇,一批水泥生产线和粉磨站总承包项目集中竣工投产并完成交付验收。面对“一带一路”带来的“走出去”新机遇,鹏飞集团依靠多年积累的成套设备经验和实力,在“一带一路”沿线国家进行重点布局,力争承揽更多的工程总承包项目,加快推进优势产能和重大装备“走出去”,进一步提升鹏飞国际市场占有率,成功实现企业转型升级。形成了“核心制造+智能控制+工程总包”竞争新优势,促进企业健康良性发展。
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鹏飞集团哈萨克斯坦水泥生产线项目开工大捷

1970-01-01
近日,由江苏鹏飞集团股份有限公司承建的水泥生产线,在哈萨克斯坦举行了隆重的开工典礼。由江苏鹏飞集团负责总承包建设。   历经千辛万苦,项目如期顺利开工,100多名施工人员参加开工典礼!   合同内容包括工程设计、土建施工、设备成套、非标制作、配套材料供货及安装调试等,项目工期初定16个月。 项目经理周步高为工程开工典礼仪式培土 施鹏宇经理代表公司感谢同仁关心支持,要求集中精力把项目建成样板工程,力争早日投产。  现场考察 哈方代表出席开工仪式  
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预分解窑烧成系统的技改

1970-01-01
摘要:烧成热耗是判断预分解系统是否先进的重要指标。但预分解系统是一个体系,其技改是一个创新的系统工程,需要从多方面科学地的综合考虑。方法对了,成效就显著,但不一定能有最佳的效果。介绍了该厂5000t/d预分解窑熟料生产线烧成系统的技改,主要包括分解炉容积的扩大,三次风管的改造,物料下料点的改造等。改造以技改后,系统煤耗、热耗、产量等指标均有明显的改观。 0 引 言 笔者公司回转窑预分解系统为天津院设计的5000t/d在线预分解系统,采用双列5级旋风预热器+DD分解炉,配套Ф4.8×72m回转窑和119.3m2篦冷机,设计生产能力5000t/d,于2004年10月投产。经过8年的生产实践,产能已经远超过设计产量,实际产量5900t/d,标煤耗≥110kg/t-cl。现有预分解系统的生产及工艺数据见表1、表2。 但受当时烧成技术的制约,该系统的设计也存在一定的局限,回转窑的基本运行状况以及主要存在问题如下: (1)C1出口风温350~360℃,明显偏高,其余各级旋风筒温度梯度基本正常。 (2)分解炉出口温度890~910℃,C5旋风筒出口温度910~920℃。 以上两组数据明显偏高,是导致C1出口风温高的主要原因。分析认为:煤粉在分解炉内燃烧不充分,随气、料进入C5后继续燃烧换热,导致C5出口温度和整个预分解系统出口温度偏高;分解炉出口、C5出口及下料管温度倒挂。 (3)三次风分两路进分解炉,风量靠高温闸阀控制,不能均衡量化,造成分配失衡,影响分解炉内流场的稳定性; 三次风管在框架内的水平长度为34.4m,并有4个90?弯头,造成管壁衬料磨损、管内积灰; 三次风进口在分解炉直筒部位,喂煤点在进风口上部,占用了3m左右的直筒高度,减少了分解炉的有效容积。原三次风管接口位置在分解炉的锥体部分之上,占用2.3m高度的直筒,没有充分利用分解炉的有效容积,缩短了三次风在分解炉内的停留时间。 (4)各级旋风筒间的连接风管上的撒料装置安装位置偏高,物料进入换热管道后的的运动距离较短、气、料换热时间不充足。 当产量达到5900t/d时,分解炉容积不足,温度倒挂比较严重,预热器的换热交换功能被削弱,熟料烧成热耗增加。 1 技改方案 1.1 分解炉改造 原分解炉直筒高度只有22m,而且被三次风管接口占用了3m左右,总容积偏小,必须扩大分解炉容积。 加高后的分解炉保留大部分壳体,比原分解炉增高12.5m,原分解炉直筒部分有效容积823m3,加高后增加了467m3,比原有效容积增加了57%,达到1290m3。 熟料产量5900t/d时,原分解炉内气体停留时间为2.2s,加高分解炉后,气体停留时间为3.6s。 1.2 增设分解炉-C5旋风筒管道 分解炉加高后出风口位置向上移动了13m左右由于框架梁的限制,鹅颈管若设计成圆柱体,其截面积较小将不能满足要求,只能根据框架梁的位置把鹅颈管设计成长方体,才能获得大型截面积。 鹅颈管主体截面是5.4×4.4m长方形,总高度18m,有效容积330m3。增设鹅颈管后,熟料产量5900t/d时,管内气体停留时间为1.0s。 技改后,分解炉+鹅颈管的有效容积达到1620m3,比之前增加了97%。对煤粉燃烧、气固换热、和CaCO3分解率等均有明显改善作用,整个预热器的气体温度整体下降。表3   1.3 更换C5旋风筒蜗壳 原分解炉出风口与C5旋风筒通过平管道相联,增设鹅颈管后必须对C5蜗壳进风口方向进行改动。原C5旋风筒蜗壳是270?三心结构+等高锥体,偏心距450mm,这种结构形式在新建生产线上已不采用了。经推算,原C5旋风筒进风口有效截面积为8.1m2,熟料产量5900t/d时,截面风速为≥22m/s,明显偏大。新蜗壳采用三心结构+等角变高锥体,增大进风口截面积,使截面风速≤19m/s。配套的内筒也随之进行调整。 更换较大的蜗壳和内筒,降低了C5旋风筒的气体阻力,并使全系统的气体阻力降低。 1.4 改造分解炉与三次风管接口 将三次风管改为单路进分解炉,通过1台高温闸阀调节风量,将与分解炉接口位置移至分解炉锥体部分,偏心侧旋入炉。燃烧器的位置下移2m。原C4旋风筒分两路下料与分解炉接口,拟保留位置较低的下料点,弃用位置较高的接口。 技改后简化了工艺流程,三次风的风量容易控制。三次风管在框架内长度缩短为8.2m,且无急弯,减少了水平积灰段长度和气体阻力。减少了壳体表面散热和漏风点; 三次风管从分解炉锥体部位侧旋进入,与缩口分解炉底部上升窑气相遇,产生喷旋结合气流,有利于气、料、煤的混合;进风位置下移可增加气流在炉内的运动距离和气料煤混合换热时间;C4下料点和燃烧器的位置下移,增加了料煤在炉内的运动距离,等于又增加了2m的分解炉有效高度。 1.5 预热器部分改造 预分解系统的气体阻力主要是由预热器部分产生,经计算,改造后预热器直筒截面风速最大值为5.9m/s,各级风管截面风速最大值为16.6m/s,虽然相对于目前各设计院的设计值略大,但作为技改项目属于正常范围,不必对预热器部分做较大改动,仅在局部技改。 图4 (1)更换各级上升风管上撒料箱,降低撒料箱位置 原有的撒料装置底部距离旋风筒出风口2m位置,是出于防止物料撒入风管后“短路”落入旋风筒考虑而设计的。目前的产量为5900t/d,上升风管内风速大于设计值,对物料的悬浮能力增大,排除了物料“短路”的现象。技改仅更换为新型扩散式撒料装置,使物料分散更均匀,提高换热效率。 在保证内筒完整的情况下,物料撒入风管的位置尽量降低,这样可增加物料在换热管道里的停留时间。 (2)处理漏风点、检修各级锁风阀 由于经过长年生产,检修门、捅料孔、连接法兰等存在不同程度的漏风,在技改时统一进行了处理。对各级锁风阀进行检修,有损坏的阀板全部更换。 1.6 窑头窑尾燃烧器 根据改造要达到的技术指标及燃料特点,确定窑头采用性能先进的HP强涡流型多通道燃烧器替换现有燃烧器,分解炉采用两台三通道燃烧器,详细改造内容如下: (1)HP强涡流型大推力多通道燃烧器利用现有移动行走装置,现有送煤风机;更换窑头净风机,更换柴油点火助燃系统。 (2)分解炉采用两台三通道燃烧器替换现用的燃烧器。新增两台窑尾燃烧器净风机,利用现有送煤风机。 2 技改后系统运行情况(见表5) 3 项目效益情况 经过半年多的生产比较,窑台时产量由原来的238.25t提高至现在的251.06t。五级筒出口和下料管温度比分解炉出口低10-20℃左右,一级筒出口温度比以前低了20到30℃。 改造后,窑平均熟料烧成标煤耗由≥112kg/t-cl降为108kg/t-cl,吨熟料实物煤耗从147.61kg下降至142.25kg,下降了5.36kg,吨熟料工序电耗下降2.18度,吨熟料发电量降低2.87度,合计熟料实物煤耗降低5.36+2.18-2.87=4.67kg,按年生产熟料170万吨熟料计算,年可节约170 *0.00467 =7752吨实物煤。 4 仍存在的问题 (1)一级筒出口温度目前基本在335度左右,温度偏高,与设计要求的310度,还有一定的改造空间。 (2)原设计图纸中三次风管与分解炉接口位置存在拐角,生产实际中磨损较大。停机时已将侧面进风口拉直,目前使用情况较好。 (3)生产大半年以来,实际标煤耗为108-111公斤,与设计要求的106公斤有较大差距。 (4)改造配套备件中更换的翻板阀存在漏风问题,密封效果不好,在以后变更解决。 5 结 论 通过合肥院对烧成系统的技改,系统产量、煤耗,热耗等有了明显的改观,达到了节能、降耗的目的。
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立磨和球磨机组成水泥联合粉磨系统的调试

1970-01-01
1 工艺流程及主要参数   涞水冀东水泥有限公司3个水泥粉磨系统均采用JLMS-24.3立磨与Φ4.8m×9.5m球磨机组成联合粉磨系统。JLMS-24.3立磨装机功率2240kW,磨盘中径2400mm,3个磨辊,磨盘转速33.58r/min,产量210t/h,入料粒度≤30mm;配套选粉机JXF4100GY,成品量180~220t/h,比表面积≥200m2/kg,最大喂料量600t/h,通过气体温度≤150℃,通风量(70~90℃)180000m3/h;球磨机Φ4.8m×9.5m,装机功率3550kW,产量180t/h,生产P·O42.5水泥时,比表面积360~380  m2/kg;配套O-Sepa选粉机,通风量240000m3/h,最大通过量720t/h。水泥粉磨系统工艺流程见图1,系统设计指标:生产P·O42.5水泥,台时产量180t/h,分步电耗35.5kWh/t,比表面积360m2/kg,生产P·C32.5水泥,台时产量240t/h,分步电耗26.6kWh/t,比表面积370m2/kg。物料配比及相应的水分情况见表1。 2 出现的问题   该公司3个水泥粉磨系统于2012年2月起陆续进入试生产,调试初期存在的主要问题:1)立磨振动大,经常跳停,开停机频繁,个别部件因振动大而损坏;2)熟料易磨性差。由此导致立磨系统故障较多,台时产量低。 3 问题分析和改造措施 3.1 改造立磨下料溜子,调整偏料,稳定料层   由于生产一线技术人员缺乏操作经验,立磨初期运行时振动过大,水平振动值在3.7mm/s,垂直振动值在4mm/s,并且随着料层的变化等因素影响,有时振动值还会更高,达到8mm/s。通过分析,立磨振动时,其主电动机电流波动较大,最低值在100A左右,而最高值在145A 左右,立磨循环斗式提升机的电流波动也较大,极差在25A左右,初步判断为立磨系统下料不均造成的。在进磨观察磨盘上的物料分布情况时发现,磨内中心溜子的出料有明显的偏差,磨内的东侧和南侧(即斗式提升机下料点和选粉机回粉)的物料较多,并且对应上部溜子的磨损也较为严重,而其他两个方向的物料较少,基本符合磨内下料点偏移和下料不均的判断。随即安排在入磨的中心溜子内增加了宽度100mm厚度10mm的圆环缓冲板,见图2。   一方面它降低了入磨物料高落差对溜子的冲刷,另一方面圆环的收口作用使得物料的下料点发生了变化,将原先的单点偏心下料改成接近中心下料,改善了物料在磨盘上的偏离现象。同时,适当调整h值的大小(原设计600mm,最终改为400mm),使得下料波动时,可以起到一定的缓冲作用,稳定料床。 3.2 选粉机粗粉下料管上加装简易稳料锁风阀   立磨上部的缓冲料仓有效容量25t,其设置目的是喂料出现异常情况时可以有所缓冲,实际正常运行时仓内基本不存料。物料经由斗式提升机直接喂入缓冲料仓再入磨,立磨粉磨过的物料经由斗式提升机喂入立磨选粉机,粗粉经缓冲料仓再次入磨,细粉喂入管磨机进行进一步粉磨。由于立磨选粉机下部的粗粉锁风阀是重锤式双翻板锁风阀,其开闭由阀板上物料质量的大小决定,所以是间断的或随机的,由此导致喂入磨盘的粗粉波动。   后经现场观察,反复研究,在选粉机粗粉锁风阀下面的下料管处,现场加装了一个简易稳料锁风阀,其结构见图3,原来的双翻板锁风阀保留不动。橡胶皮带板由橡胶输送皮带制成,其一侧用法兰固定,深入溜槽内部的长度可以根据实际情况进行调节,溜槽内部部分橡胶板的两侧用螺栓固定有两块耐磨钢板制成的护板,护板与下料溜子的一侧留有一定空隙,保持橡胶皮带板能够自由地摆动。选粉机原粗粉锁风阀是双翻板锁风阀,有一定量的泄漏风,而新装的简易稳料锁风阀,当物料堆积到一定量时,可将橡胶皮带板推开,出现开口,物料流出,当物料少到一定量时,由于上行泄漏气流的作用,橡胶皮带板回复原位,由于有挡板的作用,基本可以锁住泄漏风。实际生产时,上述过程会平衡在一个相对固定的位置,物料持续向下流出,橡胶皮带板限制泄漏风在一个最小的范围内,从而使得选粉机喂入立磨的粗粉流量基本稳定,排除了波动性。   通过以上两项改动后立磨的振动值大幅下降,基本稳定在1.2mm/s的水平。 3.3 调整挡料圈高度和液压缸蓄能器充气压力   通过观察中控室立磨主电动机电流曲线和循环斗式提升机电流曲线,立磨的电流在95~100A左右,而立磨的额定电流在157A ,也就是说立磨的有效功率只发挥了60%的水平。立磨上腔的加载压力在8.8MPa左右,而波动值超过了3MPa,现场各个磨辊的上下摆动较大。从上述的一些参数及现场现象分析判断立磨的磨内料层较薄。为此,在利用经济运行和库满停机时间,将3台磨的挡料圈加高了30mm(原设计50mm),加高后立磨的电流从原来的100A 左右上升到了130A左右,说明立磨做功明显提高,但是立磨加载压力波动大的问题还是没有解决。通过现场立磨液压缸活动量较大和现场液压站加压泵频繁启动的现象来看,初步怀疑是立磨上腔氮气囊压力低,立磨的保压效果不好,不能对立磨的加载压力进行有效缓解和补充,致使加压泵频繁启动和压力波动较大。经检测,立磨氮气囊的压力仅有2.5MPa,将其提高到4.5MPa,提高了加压系统的柔性,立磨加载压力波动大的问题也随之解决。 3.4 统一校准磨辊间隙   以前在单个液压缸的底座销轴和上部磨辊摇臂销轴断裂时,只是简单地把断裂的销轴恢复并按照安装时的磨辊间隙进行调整,而忽略了由于磨盘、磨辊的磨损,其他两个磨辊间隙已经发生了变化,没有统一地把三个磨辊的间隙一起调整,导致在运行时三个磨辊受力不平衡,单个液压缸受力偏载是造成销轴断裂的主要原因。临时停机,把磨机的三个液压缸通过调整中间螺纹连接来统一标定磨辊间隙,同时由于磨机振动幅度大幅下降,液压缸的销轴断裂问题也得到了解决。 3.5 提高熟料质量,改善易磨性,为粉磨系统提高效率创造条件   鉴于出篦冷机熟料温度高(最高达165℃)、易磨性差的问题,安排窑系统以及质检部进行沟通,及时调整配料方案,在窑系统能维持正常运行的前提下,适当提高熟料饱和比,增加熟料矿物中C3S含量,降低C2S含量。一方面提高了熟料的强度,另一方面由于C2S的减少,熟料的易磨性也有了很大改善。更重要的一点,在2013年度的大修中把篦冷机高温端的篦板做了改造,改造完成后出篦冷机的熟料温度大幅度降低,目前稳定在90℃左右,由于熟料的急冷效果明显提高,熟料的易磨性有了明显改善。 4 改后效果   通过以上几个方面的整改,水泥粉磨系统的台时产量有了明显提升,表2是改造前后的运行数据,表3是水泥粉磨系统改造前后操作参数对照。 注:1)“分步电耗月报指标”系指统计月内系统累计消耗电量除以累计产量;2)“性能指标”系指系统连续稳定运行时间段内所达到的指标。 5 体会   由立磨预粉磨和球磨机组成的水泥联合粉磨系统目前是诸多高效粉磨系统之一,尤其是对于已有单独球磨机粉磨系统的提产降耗改造,不失为一项比较经济的选择。但立磨和球磨机组成的联合粉磨系统,对系统的操作技能要求要比单独球磨机粉磨系统复杂得多,其中关键之处在于充分发挥立磨预粉磨系统的效能,总结关键点如下:   1)熟练操作,正确把握各相关参数,如:系统压力、蓄能器充气压力、风机风量及选粉机转速等。   2)系统设计时应当充分考虑喂料的连续性和稳定性,优化挡料圈高度,保持料床厚度适宜、稳定,减小磨机振动。   3)进入立磨的混合料应当保持适宜的水分,水分过高会因系统缺乏烘干能力导致产品水分超标,过低可能引起磨机振动。   4)立磨产生的半成品比表面积目前为210m2/kg,主电动机电流130A。适当调节操作可以将比表面积提高到250m2/kg以上,产量有望进一步提高,分步电耗进一步下降。   5)该联合粉磨系统经调试正常运行后,系统设备运行平稳,可靠性较高。系统运行经济技术指标与辊压机和球磨机组成的联合粉磨系统对应指标相近,但立磨的设备维修维护费用及复杂度都比辊压机简单得多,不失为现有球磨机单独粉磨系统节能改造的又一选择。   作者:刘新玉,王利涛,朱凤春 作者单位:唐山冀东水泥股份有限公司 文章摘自《水泥》杂志2015年第10期
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碳酸锂回转窑

1970-01-01
碳酸锂回转窑概述:   碳酸锂回转窑已被广泛用于水泥、冶金、化工、环保等行业。碳酸锂回转窑在有色金属冶炼及压延加工业中对有色和黑色冶金中铁、铝、铜、锌、锡、镍、钨、铬、锉等金属以回转窑为冶炼设备,对矿石、精矿、中间物等进行烧结、焙烧。近期又实现回转窑在日产500吨碳酸锂锻烧成线项目中的应用。 碳酸锂回转窑工作原理:   碳酸锂回转窑是一个有一定斜度的圆筒状物,斜度为3~3.5%,凭借窑的滚动来促进料在反转窑内拌和,使料相互混合、旋转进行反应。窑头喷燃料焚烧发生很多的热,热量以火焰的辐射、热气的对流、窑砖(窑皮)传导等方法传给物料。碳酸锂依托窑筒体的斜度及窑的滚动在窑内向前运动。

  生料从窑尾筒体高温进入筒体内进行煅烧。因为窑体的歪斜弛缓慢地反转,使碳酸锂既沿着圆周方向翻滚,又沿着轴向从高端向低端移动的复合运动。生料在窑内经过分解、烧成及冷却等工艺进程,烧成熟料后从窑筒体的低端缷出,进入冷却机。燃料从窑头喷入,在窑内进行焚烧,宣布的热量加热生料,使生料煅烧成为熟料,在与物料热交换进程中构成的热空气,由窑进料端进入窑尾体系,后由烟囱排入大气。碳酸锂回转窑需要托轮作支撑,轮带或齿轮带动旋转。由于其由托轮支撑以及其自转特性,回转窑、单筒冷却机及烘干机与其它生产装置的连接部位均会存在有一定缝隙,防止其在自转过程中与其连接的生产装置擦挂。 碳酸锂回转窑技术优势及性能特点: 鹏飞集团,致力于应用现代设计理论和方法,开发节能型碳酸锂回转窑,在工艺设计与机械设备制造方面都有独到之处,具有如下性能特点:   1、碳酸锂回转窑采用了新型的既保温又环保的材料,以减少辐射热损失降低了热耗;   2、窑头窑尾采用了先进密封结构,使漏风系数小于10%,同时又达到了环保要求。   3、碳酸锂回转窑采用直径较大、窑体较短的窑型,采用两档支承,既减少了窑体上下窜动幅度、延长窑内结圈周期,又减小了传动力,降低了能耗。   碳酸锂回转窑技术参数: 型号规格 直径(m) 窑体长度(m) 斜度(%) 产量(t/d) 转速(r/min) 电机功率(kw) 重量(t) φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149 φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187 φ2.5×54 2.5 54 3.5 204 0.48-1.45 55 196 φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 1.10-1.52 55 198 φ2.8×44 2.8 44 3.5 400 0.437-2.18 55 201 φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210 φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 φ3.0×60 3 60 3.5 300 0.3-2 100 310 φ3.2×50 3.2 50 3.5 1000 0.6-3 125 278 φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 φ3.5×54 3.5 54 4 1500 0.55-3.4 220 363 φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.4-3.98 375 633 φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4

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